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大型管磨机轴向串动问题分析与处理

2023年08月15日 10:54:14      来源:浙江弘安传动有限公司 >> 进入该公司展台      阅读量:26

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景国泉,彭小金,许效楠

(中国中材工程股份有限公司(南京))

概况

某项目粉磨站采用的是辊压机半终粉磨系统,其中水泥磨为Φ5m×15m管磨机,装机功率:6000kW,主减速机为行星减速机,传动部分减速机、齿形联轴器及辅传等为国外公司产品。水泥粉磨系统正常生产仅约1个月,即发现水泥磨出料端滑履的减速机侧的铜夹板磨损,磨机存在向减速机方向串动的问题。现场对该问题进行了整改,对磨机本体及传动系统进行调整,但重新运行约3个月后,检查发现水泥磨本体再次向减速机方向串动,存在安全隐患,不得不再次停机处理。

01 水泥磨轴向串动问题的检查

经现场初步检查,磨机本体的滑动端两侧的铜夹板均未有过度的磨损,表明目前滑动端是可以灵活滑动的。同时对比原始安装和现场初次整改时数据,两次找正数据差距过大,初步判断减速机与磨机可能存在不均匀沉降等,导致上述两次的数据偏差较大,从而造成磨机的轴向串动,因此现场进行进一步检查,以便明确问题原因。

1.1 磨机基础标高和磨机两端高差复测

首先对磨机基础沉降监测点标高和磨机两端高差进行了复测,测量发现磨机本体和减速机的基础可能存在不均匀沉降的情况,磨机本体两端基础均是内侧低。拆卸水泥磨两端滑履罩的顶部,通过水准仪测量磨机两端滑履的高差数据,磨机的出料端低于进料端约0.6mm。

图1 水泥磨基础沉降监测点标高复测数据

图2 水泥磨进出料端滑履高差复测数据

1.2 磨机本体与减速机同轴度检查

制作检测支架,用螺栓连接在磨机的传动接管端部,对减速机的输出轴进行打表,测量结果见图3,已超出了水泥机械的安装规范要求。

图3 磨机本体与减速机同轴度检查数据

1.3 磨机底板标高复测

经以上检查,发现该水泥磨已失位,因此必须确认磨机本体滑履底板的位置是否发生变化,以便确定后续处理方案。现场将磨内钢球全部倒出,并制作顶磨工具,将水泥磨顶起,拆卸磨机底部滑履处的滑履罩、滑履轴承等,对磨机的底板标高进行复测,该磨机进料端*1、*2滑履为滑动端,出料端*3滑履为滑动端,4滑履为固定端,为保证测量准确性,每个滑履上选择3个点测量,且共进行了三次测量,测量位置见图4。对照前次整改时磨机本体底板的测量数据,发现变化较大,说明磨机底板标高等发生了变化,磨机基础存在不均匀变化的情况。为方便对比,将数据进行列表,列表时将进料端的1-1、1-2、1-3的数据设为基准0点(数据为值)。

图4 磨机滑履底板标高测量点示意图

表1 磨机滑履底板标高测量数据

1.4 其他检查情况

(1)磨机本体向减速机方向串动了约6mm。

(2)出料端固定滑履的减速机侧的12mm聚四氟乙烯板被磨掉了约6mm。

(3)出料端活动滑履的减速机侧增加的12mm聚四氟乙烯板也被磨掉了约3mm。

02 水泥磨轴向串动问题分析及整改方案

2.1 水泥磨轴向串动问题分析

经现场检查,结合测量数据及安装规范等,分析导致水泥磨轴向串动的主要原因有:

(1)磨机底板标高差过大。磨机底板标高的测量数据表明:磨机底板不能满足磨机的安装规范要求,且数据与图1中磨机基础沉降点标高数据的沉降方向基本一致。

(2)磨机两端存在高差。磨机两端滑履的高差,出料端(传动侧)低于进料端0.6mm,因此磨机整体向传动侧方向串动,可解释为本次磨机两端都有一定的沉降所造成的。

(3)磨机本体与减速机不同心,存在高差,与建材行业标准《JCJ 03-90水泥工厂机械设备安装工程施工及验收规范》的要求“同轴度不大于0.4"相比超差严重。

综合以上情况和现场测量数据,结合前期的《减速机安装报告》、《水泥磨服务报告》等,分析认为水泥磨基础的不均匀沉降引起设备安装基准变化,从而使磨机本体承受了一定的轴向力,是磨机轴向串动问题发生的主要原因。

2.2 水泥磨整改方案

(1)水泥磨本体整

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