2023年08月19日 08:16:43 来源:浙江弘安传动有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:38
运行中3-1引风机经常出现轴承温度高的情况,大修中对轴承进行了解体检查,并更换了轴承,风机试运行时轴承温度直升至98℃,紧急停运,再次启动温度仍然过高,考虑可能不是轴承本身问题,随即停运风机。
风机停运后对电机侧轴承再次进行了解体检查,经过检查未发现轴承本身存在缺陷,考虑可能轴承室存在问题,随即检查轴承室。电机侧轴承7322的轴承外圈在轴承室内转动,7322轴承外圈是依靠端盖弹簧对外圈进行固定,因此此轴承温度高的可能性不是很大,随即将7322轴承拆下对6322轴承进行检查,轴承本身也无问题,外圈转动。仔细查看7322与6322轴承内圈之间有一金属垫环,但是外圈之间却没有,考虑可能此处存在问题,6322轴承外圈无法固定,加润滑之后轴承滚珠与外圈阻力增大,带动轴承外圈转动,从而轴承发热。随即联系风机厂家进行咨询,厂家答复可能轴承室加工存在误差所致。
机组启动在即,如果轴承室返厂处理便会影响机组的启动工作,于是便讨论轴承外圈的固定方法。经过反复讨论,Z终确定方案:在7322与6322轴承外圈之间同样加一金属垫环,使垫环外径与6322外径相同,垫环靠在6322轴承外圈上,7322轴承外圈与垫环之间留出了0.30mm的轴向间隙,这样轴承发热膨胀使轴承7322、垫环、轴承6322紧靠在一起,从而达到了固定6322轴承外圈的目的。按照此方案加工垫环后将轴承室装复,试运风机,温度45度后曲线呈平稳趋势,3-1送风机电机侧轴承温度高的缺陷得到解决。