2023年08月21日 10:12:02 来源:浙江弘安传动有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:26
李福勤
南方某一矿渣粉磨系统中,采用日本宇部进口的UB46.4S立磨,其电机是上海电机厂制造,功率为3000kW,主减速机为日本宇部设备。该矿渣粉磨系统自2004年投产运行以来,一直运转稳定,台时产量90t/h,产品细度平均表面积为430kg/㎡。但在2012年2月对该立磨进行了全面大修,3月立磨带料试车。带料试车时发现立磨运转一段时间,减速机偶尔会发出无规律的金属与金属碰撞声;设备停,该声音即消失;再开起来,Z初没有问题,接下来运转一段时间后,偶尔又会出现碰击声。Z初怀疑是磨内进入异物或者磨辊与磨盘接触所致。为此在发生碰击声的瞬间实施紧急停磨,待磨内温度降至环境温度时,进磨检查发现,磨内料床平整,料层厚度在70mm左右,磨辊没有与磨盘接触,也未见磨内有铁块等异物。为查明原因,对立磨的减速机内部结构(见图1)进行了分析。
图1 减速机内部结构示意图
该立磨减速机由三级传动组成:一级为螺旋伞齿轮传动,二级为圆柱斜齿轮传动,三级为行星齿轮传动。主电机通过联轴器带动减速机水平螺旋伞齿轮轴,然后通过三级传动带动立磨磨盘转动。我们打开减速机的侧面检查孔,解开主电机与主减速机的弹性联轴器,用人工慢转盘动减速机输入轴,发现齿轮齿面啮合非常好,也没有任何松动和异音,从表面和内部均看不出减速机有任何问题;然后我们单独转动电机,试运转主电机,也没有发现电机有什么故障,运转正常。该公司又从日本进口一台减速机,更换后运转一段时间后,仍然偶尔出现碰撞声,由此推断原减速机是没有问题的。
在上述方面排除问题后,该公司对该立磨的主传动系统(见图2)进行了分析。
图2 立磨主传动示意图
由图2可知,该立磨正常运转时,辅助传动减速电机通过手动离合器与主电机分离,处于不工作状态,主电机通过弹性联轴器带动主减速机,完成运动和扭矩的传递。通过更换新主减速机,碰撞声偶尔仍然出现,说明主减速机问题;电机单独运转,各项性能指标正常。因此从机械角度,系统没有什么疑点可查了。但问题仍然存在,因此我们从电气角度进行跟踪查找。
Z初电气工程师考虑可能是主电机磁中心导致的电机轴窜动所致,但立磨安装时曾对该电机进行过测试,在联轴器处已经考虑了电机轴的窜动量,因此金属撞击声不应该是电机磁中心窜动引起的。为此对电机头部、尾部、接线盒进行检查,发现接线盒内有一相接线有些松动。这样在该设备没加负载时立磨没有振动,但一加负载就会引起立磨振动。振动大时松动处会产生位移,从而导致三相电就有一相由于接触不实而引起磁中心线发生变化,从而引发电机轴的窜动偏大。虽然联轴器处允许有一定的窜动量,但不足于消除这种窜动量,因而造成电机轴对主减速机输入轴产生一个冲击并发出碰撞声;在立磨运转平稳时,振动非常小,不会对有所松动的接线有影响,所以没有碰撞声。问题找到后,将该相接线重新紧固后启动,立磨运转,且未再出现碰撞声。
此故障给我们的启示是:对任何电机的接线,在每次检修时,都要检查线路连接是否松动、断裂,避免由此产生的失效而影响设备运行和系统正常运行,甚至造成损失财产。