2025年11月10日 10:50:02 来源:巩义市银丰实业公司 >> 进入该公司展台 阅读量:10
乳化剂的使用在机械制造行业和金属制造行业有着广泛的使用率,既然有生产就会有相关的乳化液废水的产生,由于含乳化液废水分散性好,且具有污染物浓度高、废水量小、间歇排放等特点,处理起来就有了一定的难度。见的处理方法有化学法(化学破乳法、混凝法)、生化法、电解法、离心分离法、果壳活性炭吸附过滤法、膜过滤法等。今天我厂的技术人员就一种新的处理方法做个分析,希望既能帮助企业节省成本,也能达到预期的处理方法。
对含乳化液废水的处理方法进行了研究,开发出“隔油-厌氧-化学氧化-混凝气浮”新技术。具体的方法如下:
1.设置隔油池和浮油收集机,分离和收集废水中的浮油,既可保证浮油不会进入厌氧池,减轻后续工序的负荷;又能将浮油收集起来,外售给油品加工厂,实现了资源回收利用;
2.采用厌氧消化工艺破坏乳化液中乳化剂、机械油等大分子有机物的分子结构,使部分有机物分解,达到破乳和降低COD的双重功效。同时,乳化液废水的排放一般是间歇的,厌氧池还充当调节池,起到均质均量的作用;
3.采用化学氧化法对厌氧消化后的废水进行处理,将废水中有机物的分子结构进一步破坏或重整,使之成为易于被混凝剂凝聚的物质;
4.在混凝过程中,采用新型高效聚硅酸盐类混凝剂,生成的“矾花”大而密实,混凝效果好;
5.气浮过程不仅能高效去除水中已凝聚成“矾花”的悬浮物,而且在溶解氧的作用下,能进一步氧化呈溶解态的有机物,使COD得以进一步降低;
6.采用砂和果壳净水活性炭相结合作为保全过滤,能较地除去水中的残留悬浮物,设备简单、操作方便、运行稳定。该工艺可根据实际需要,任意采用连续或间歇的操作方式。
与现有含乳化液废水处理方法相比,本技术还具有以下特点:
1.处理效率高。实验研究和实践表明,在乳化液废水CODcr=6000—200000mg/L的范围内,经本技术处理,COD去除率高达99.0%至99.8%%,出水清澈;而当乳化液废水CODcr=6000—12000mg/L时,出水CODcr=100mg/L,各项指标可达到排放标准,并可以作为循环冷却水的补充水使用。
2.装置占地面积小,投资省。将厌氧池置于地下,并加上盖板(现浇或预制件);将反应池、混凝槽与气浮机等至于厌氧池上。处理量为5吨/小时乳化液废水的装置,其占地面积约为150m2;装置投资为20—30万元(仅为超滤法的1/10)。
3.处理费用低。以烟台市西蒙西轴承厂100吨/日乳化液废水的处理装置计,每处理1吨废水的电耗约为0.9度,药剂费约为1.5—2.5元。除去回收水和废机油冲减的成本,每处理1吨废水的实际费用约为1.5—2.5元。
4.可实现资源的综合利用。废水中的浮油收集后可出售给油品回收厂;出水可作为循环冷却水的补充水。这不仅实现了资源的回收利用,为工厂的清洁生产奠定基础,还可冲减废水处理成本。在进行处理的过程中,选择果壳活性炭厂家就到