2026年03月24日 08:57:37 来源:上海振帝实业有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:0
材料冲压成形是钢材常见的加工形式之一,然而在加工过程往往会出现制耳缺陷,制耳缺陷不仅会影响生产效率还会导致成材率降低,使生产成本上升。而导致制耳缺陷的产生又有多种因素,有钢材的性能、加工工艺、模具问题等。

制耳边缘高低不一致
某专业生产压缩机储液罐的制造厂在生产时出现批量的制耳缺陷,经现场生产工艺的不断调整还是没有效果,于是立即停产,并联系钢厂。
该厂的生产工艺流程是:开卷-纵切分条-剪切落料-3道次冲压成形-修边。该用户使用的原料为钢牌号为SPHC热轧酸洗板,厚度为2.0mm。为降低损失,用户对出现制耳缺陷的零件进行修整,但仍有很多严重的制耳缺陷无法修整而只能报废。该公司其他生产线使用的另外钢厂相同厚度的材料生产正常,没有出现制耳缺陷问题。

图1 制耳对比图
随后该钢厂技术人员立即取样进行的技术分析。检验项目有:厚度、化学成分、金相组织、力学性能等。检验结果表明,此批材料厚度和化学成分正常,金相组织方面出现比较明显的混晶现象,另外力学性能检验显示边部和中部的r值差异较大。金相组织显示在边部70mm以内均存在明显的混晶组织(图3),在距边部70mm-180mm区域为粗晶组织(图4),在中部为正常均匀分布的等轴细晶组织(图5)。

图2 边部70mm

图3 边部70mm-180mm

图4 中部正常组织
另外分别对钢板的边部和中部进行力学性能检验,检验项目有屈服强度、抗拉强度、断后伸长率和塑性应变比r值,分为横向、纵向和45º三个方向,力学性能进行检验情况见表1。
从上表的检测结果来看,边部的屈服强度和抗拉强度比中部的略低,延伸率也相差不大,而r值及△r值差别较大。中部的r值平均达1.0,边部的只有0.29,△r值边部为-0.68,中部的只有-0.065。
由此可以看出与前面的金相组织检测结果一致,由于边部出现混晶组织,而导致钢板边部存在明显的各向异性。通过生产工艺的调查发现,热轧的精轧终轧温度处于偏低状态,且2.0mm厚度较薄,使边部温度比中部会更低,这就导致边部出现混晶组织,从而最终使材料性能出现异常。
针对此问题,钢厂的技术人员立即着手改进生产工艺,从提高终轧温度和改进成分设计入手,另外对于冲压要求高的用户进行适当的切边,经这些措施的实施和钢厂的工艺改进,用户在以后的生产中未再出现制耳缺陷。
从上述案例来看,冲压出现制耳缺陷后,如果是材料的问题,就要进行的技术检验,并根据检验结果制定相应的改进措施,从而得以地解决制耳问题。